大東公司織造效率提升攻關(guān)記實
2015-10-29
南通大東有限公司東廠織巾車間把織機效率提升當(dāng)成車間管理的重點工作,有思路、有方法、有目標(biāo),從而使生產(chǎn)效率小數(shù)點后末位數(shù)每天都發(fā)生著可喜的變化。這種知難而進(jìn),主動作為,應(yīng)對危機的精神值得全公司各條戰(zhàn)線借鑒和推廣。近期,東廠織巾車間設(shè)立了織機效率跟進(jìn)工作小組,按工序緊密跟進(jìn)解析影響織機效率因素,千方百計搶時間爭效率,取得了明顯進(jìn)步。 車間根據(jù)魚骨圖效率分析法,認(rèn)為影響織機效率有多方面原因,漿紗上漿率又是引起斷頭的首要因素,于是他們虛心地向多年從事漿紗研究的花工程師請教,對紗支的上漿率重新檢測,制定了各類紗支在不同干濕度下用料標(biāo)準(zhǔn),還對不同紗支采取不同的上漿率,制定排班進(jìn)行專人專品種漿紗,對機臺上出現(xiàn)異常斷頭率,進(jìn)行現(xiàn)場分析,漿紗工段負(fù)責(zé)人定期或不定期的到機臺上了解斷頭情況,現(xiàn)場取樣測試上漿后紗的強度,以便選擇合適的上漿率。二是對斷頭斷緯率突出的機臺進(jìn)行重點分析。如TP織機,劍頭較大,一直以為是機器自身原因,個別機臺一個班斷頭六七十次,斷緯三四十次,于是車間效率工作小組,對每臺織機三個班斷頭斷緯次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,在排除紗支和漿紗質(zhì)量的前提下,安排專人對機器本身進(jìn)行調(diào)試攻關(guān),就從斷頭斷緯最多的機臺下手,哪怕每天只攻一臺,每二天再跟進(jìn),直到攻破為止。經(jīng)過20多天的努力,TP機斷頭斷緯率高的硬骨頭終于被啃下,截止本月中旬TP織機斷頭最多的只有25次,斷緯最多的只有8次,車間整體織機效率明顯提高。 搞機對效率的影響也至關(guān)重要,車間除了對每天搞機機臺的開出時間點及時跟進(jìn)并作出合理調(diào)度,效率小組對搞機機臺一天24小時三個班內(nèi)開臺效率進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)異常隔天第一時間安排攻關(guān),時間點既有三班維修余地又不脫節(jié),為主動完成機臺交接提供了保障。 車間效率工作小組還對車間內(nèi)共計96臺織機進(jìn)行效率排列分析,尤其對效率低于75%的機臺重點分析,發(fā)現(xiàn)一個對效率影響的隱形工序——上軸接巾。一些機臺由于等待上軸接巾影響了織機效率,于是車間采取對每班接巾超過計劃臺數(shù)的人員加發(fā)超產(chǎn)獎,對接巾機臺快速開出促進(jìn)效率提升的擋車工也進(jìn)行激勵,對上軸接巾工每天的產(chǎn)量和工作量以“日清表”形式每天張貼公布,激發(fā)班與班、人與人之間力爭上游的氛圍,從而提升了接巾臺數(shù)和單產(chǎn)效率。 |